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围绕“瓶颈”攻关
湖北化肥“双促”主题体现在装置优化运行上
 
来源: 中国石化新闻网    2008-09-27

中国石化新闻网讯(徐林祥)今年以来,湖北化肥按照集团公司的统一部署,将“深入群众促和谐,凝心聚力促发展”主题活动与“讲理想、比贡献”活动结合起来,在专业技术人员队伍中强化理想信念教育,广泛开展群众性技术创新和技术革新活动,解决了生产运行中的瓶颈问题,确保装置“安稳长满优”生产,取得了良好效果。

合成车间开展“讲、比”活动中,围绕以确保天然气为原料安稳生产及煤气化装置长周期运行为目标,在项目选题上从优化操作、降低成本、节能减排、技术改造入手。每个项目实行定时、定人分别进行落实。今年以来,组织了5个项目进行攻关,取得了阶段性的成绩:

一是用合成系统驰放气取代辅锅燃料天然气项目。在回收驰放气热能的同时,将有限的天然气用作工艺原料,在6月份的生产中发挥了理想的节能作用,每天相当于增加1万余方天然气,增加合成氨产品产量10多吨。二是降低甲醇消耗项目。通过更换除沫器和增加分离器等手段,使得二氧化碳产品、汽提尾气中甲醇含量达到设计要求,与改造前相比每天减少甲醇消耗20余吨,每天效益达8万元,实现经济效益和环境保护“双赢”。三是在低温甲醇洗2段增设系统过滤器,彻底解决了各机泵入口过滤网固体杂质堵塞频繁,危及生产安全的问题。四是将硫回收尾气通过改送动力厂烟气脱硫装置,停开尾气洗涤系统,降低了装置运行成本。五是降低天然气转化水碳比项目。以天然气为原料生产阶段,实施降低天然气转化水碳比在3.6以下运行,既控制了一段转化炉出口甲烷含量以及变换气中一氧化碳含量,又降低了原料蒸汽以及燃料气的消耗,使得装置运行处于较优状态。

动力厂针对生产设备点多面广的特点,在开展“讲、比”活动中,组织专业技术人员对影响装置安全生产、节能环保等问题进行攻关,重点突破,取得了较明显的成效。

为降低生产成本,专业技术人员研究确定将快锅A炉由风机透平驱动改为电机驱动。该项目实施后,经单机试车、联动试车运行平稳。改造后的A炉可以在原始开车状态下冷启动,节约开车时间及成本。

水汽污水处理污泥池4台污泥回流泵(潜水泵)电机多次烧毁,据统计,自2006年7月至2007年11月,已烧毁电机3台,且烧毁后,检修及工艺处理极为不便,维护成本高。车间通过组织专业技术人员反复研究攻关,将4台污泥回流泵改为2台水上式污泥泵,运行效果较好,保证了污水处理场的长周期运行。

与此同时,动力厂还组织专业技术人员围绕乏汽回收、氨法脱硫吸收尾气中的二氧化硫、在高温空气预热器前增加两台脉冲吹灰器喷口等技术项目,做足节能环保文章,改善了周边的环境,创造了一定经济价值和较好的社会价值。

电气车间围绕新老装置安全供电开展“讲、比”活动,组织技术人员攻关,为生产装置平稳运行提供了安全保障。

叶轮给粉机是确保锅炉燃烧进煤的设备,运行时曾多次发生故障,发电班在长达一个多月的分析和试验后,查明了故障原因,更换了全部变频器并重新安装接地极。一系列的技术攻关后,叶轮给粉机满足了生产的需要,为装置的长周期安全运行发挥了重要作用。静电除尘器是负责粉尘回收,确保烟气合格排放的关键设备。运行中曾多次出现了二次电压不升反降,二次电流为零的异常现象。发电班的技术骨干仔细查阅资料,请教专家,找出了问题原因并加以解决,使除尘效果达到理想水平。

电气气化班的技术骨干为便于气化总控及时了解气化框架9楼螺旋输粉机的工作情况,增加了螺旋输粉机DCS信号转换箱,让总控操作人员实现了远程监控;为保证仪表电源UPS可靠性,不因外部负荷波动引起开关跳闸,他们翻阅相关资料设计制作了双电源切换柜,确保了电源的安全和稳定。

机械动力部围绕装置安稳长满优运行,降本增效,节能减排,消除瓶颈,消除安全隐患为重点,发挥专业技术人员作用,深入开展“讲、比”活动。

活动伊始,该部门领导班子会同各专业技术人员讨论确定了十四个攻关项目,明确了项目责任人、目标以及完成的时间,目前这些工作正在有条不紊地进行。工作中,各项目组的专业技术人员们克服重重困难,深入基层一线调查研究,查阅资料,各负其责。如:主管夏春龙同志,其工作职责是负责气化装置的动、静设备管理。由于气化设备首次在企业使用,有些设备没有图纸,使用说明书也很简单,维护方法、操作性能介绍得较模糊。夏春龙等同志采取“盯”、“探”、“查”的方法,逐步钻研、慢慢积累。他们“盯”现场,向同行打“探”,网上“查”资料。在他们不懈努力下,气化炉炉膛耐火层修复后成功投用,气化12、15单元金属过滤器的折断问题基本解决,原来开工烧嘴点火的难题也有了重大突破。

“讲理想、比贡献”活动的开展,极大地调动了专业技术人员工作的积极性、主动性,为装置安全稳定运行提供了可靠的保证。

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