| 中国石化新闻网讯(李彦荣 白宗菊 何云峰)今年以来,西北油田分公司雅克拉采气厂面临新井产能不足、大涝坝气田产量递减快、雅克拉气田含水上升和气田单井集输管线腐蚀严重等不利局面,通过把握凝析油气田动态规律,不断强化老井管理,实现了气田良性开发,油气产量稳步上升的良好态势。
截止9月30日,该厂生产原油24.11万吨,完成年计划的66.97%,其中新井产油0.32万吨,老井自然产油23.64万吨,措施增油0.15万吨。强化老井管理,实现稳油控水,做到老井超产。严格控制自然递减,含水上升率,充分依据地质认识,采用“一井一策、一区一策”思路,紧盯细微变化、把握稳油控水和气田动态规律,即时发现变化、即时分析变化、即时措施调整,保证了气田良性开发。针对不同类型凝析气藏,在开发中采取不同的开发对策,雅克拉凝析气田,以控制边部位井采速,提高高部位井采速为主要开发策略;大涝坝凝析气田从层间均衡开发角度,进行层系间的开发优化,最大限度提高凝析油采收率,实现均衡开发;轮台凝析气田以控制底水锥进为目的,进行工作制度优化,实现产量平稳运行,保持含水不上升。
该厂还进一步优化边缘井、试采区控水保产措施,重点抓好高强度开发井的生产状态的监控,划分出重点监控井,制定严格的监测方案,责任到岗、责任到人、各负其责、保障到位。强化措施实施力度,实现措施增油0.15万吨。
针对全厂管理井数少、措施难度大、地质条件复杂的特点,该厂缜密排查,严格筛选,对措施作业工序进行进一步优化。通过对比分析YK11井岩电特征,对沉积相进行分析,结合临井S4井资料,认为YK11井白垩系亚格列木组5314-5317米,5320-5327米储层物性、油气显示较好,决定对其进行射孔作业。措施作业后,该井于8月19日见产,初期6毫米工作制度求产,日产油26吨,日产气7.1万方,目前4毫米油嘴生产,日产油17吨,日产气4.2万方,措施效果良好。通过对比大涝坝构造苏维依组下气藏,认为该储层内部发育一套稳定的小隔层,DLK9井的储层射孔完善程度较低,造成在边水推进过快,作业前含水35%左右,油压、产量不断下降。借鉴DLK6、S45等临井的情况,决定进行补孔作业。措施作业后,该井于9月6日见产,日产油57吨,日产气6.6 万方,含水率18.6%,且含水呈现不断下降趋势,实现措施增油的新突破。
此外该厂还对因高含水停喷的DLK7井进行了转抽作业,于9月3日排出部分压井液后见油,措施效果良好。通过对比分析YK13井岩电特征,对沉积相进行分析,结合临井S7井资料,认为YK13井白垩系亚格列木组5301-5308.5米,5312.5-5317米储层物性、油气显示较好,下步决定对其进行射孔作业。 |