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调整装置结构优化资源配置提升规模效益确保有效发展
茂化效益创历史同期最好水平

2003-12-02
蔡湛
    中国石化新闻网(SINOPECNEWS)消息   最近,茂名石化炼油厂投资2.15亿元的100万吨/年延迟焦化装置,进入设备安装阶段。这套拥有国内最新工艺技术的新装置明年初建成后,将有效解决已运行30多年的老焦化装置设备老化、技术落后、安全隐患突出的问题,提高炼油轻油收率和加工效益。这标志着茂名石化装置结构优化调整取得新的突破。截至目前,该公司实现利润7.15亿元,经济效益创历史同期最好水平。

  茂名石化原油加工能力居国内前列,而且加工手段齐全,拥有60多套炼油装置,素有“中国炼油工业百科全书”之称。但是,由于早期建设的装置起点较低,存在着规模小、消耗高、污染大的先天不足,严重制约了炼油效益的提高。为了突破这一生产和效益的“瓶颈”,茂名石化以“企业规模化、装置大型化、生产清洁化、运营信息化”为目标,从三个方面对装置结构进行全面调整。

  一是针对原料结构变化进行装置调整。该公司从近年来以加工进口含硫原油为主的实际出发,停开部分小装置,将资源集中供应500万吨/年常减压蒸馏、200万吨/年渣油加氢脱硫等加工能力大、效益高的主力装置,发挥了加工进口含硫原油基地的整体效益。截至目前,该公司加工进口高含硫原油占总加工量的60%以上,由于高含硫原油每桶价格比低含硫原油低1美元左右,节约原油采购成本折合人民币2亿多元。

  二是围绕产品结构优化、质量升级进行装置结构调整。为了提高柴油质量,茂名石化充分发挥加氢裂化、加氢精制等装置的规模优势和技术优势,将柴油含硫量控制在国家新标准以内。同时,他们利用装置大修,将160万吨/年和40万吨/年柴油加氢装置改造扩建至200万吨/年和60万吨/年,使柴油加氢能力跃居国内前列,每年生产的近400万吨柴油全部达到国家新标准。

  三是围绕不断提高的环保要求进行装置结构调整。茂名石化根据生产高质量清洁油品和减少三废排放的需要,停开部分排污多效益低的装置,并采取源头减污、过程控制、末端治理的全过程综合治理方案,使炼油三废排放达到国家控制标准。同时,新建了生产高辛烷值汽油组分的 M TBE装置,大批量生产高标号无铅汽油。截至目前,该公司高标号无铅汽油产量已达40多万吨,占汽油生产总量的4成以上,不仅多增效益3000多万元,而且使产品进入广州、深圳等中心城市。

  

  

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