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巴陵石化采用新技术从源头治污

2003-12-24
彭展 谢辉
    中国石化新闻网(SINOPECNEWS)消息 巴陵石化公司环氧树脂事业部投资360多万元的环化下水预处理装置到目前已正常运行一个多月。有关数据显示,该装置浑浊乳白色的石灰水经过沉淀、过滤、分离、中和、去渣等工序处理,各项指标控制稳定,污水经过预处理完全达到设计排放标准。此举标志着该公司用新技术进行环保治理又取得重要进展。

  巴陵石化环氧树脂事业部2.4万吨/年环氧氯丙烷装置2002年投产以来,环化工序环化下水排放量每小时160立方米,原有污水处理系统因沉淀池容量小,沉淀时间短,石灰渣采用人工捞渣,人工加酸中和的传统工艺,无法保证清渣的连续性和酸碱中和的稳定性,大量悬浮物来不及有效沉淀、分离便被排放,造成悬浮物高、 p H值等超标的废水排出,使下游污水处理系统堵塞。同时,由于碱性废水对微生物活性具有很强的抑制作用,影响了下道工序的处理效果。

  对此,该事业部确立“治污必治源头”的指导思想,展开专题攻关。他们召开专题会,落实责任,制定整改措施。经过充分调研、论证,进一步完善方案后,该部于今年7月份对装置进行改造,用3个多月时间,高标准完成改造任务并于11月4日一次开车成功。该系统采用的卧式螺旋连续分离新技术,是国内在石灰水含渣处理系统中的首次应用。该技术工艺先进,自动化程度高,操作稳定,分离出来的石灰渣含水在60%以下,比原有处理系统石灰渣含水量下降30%以上,无需进行干燥处理,可直接送入垃圾场,减少环境污染和运行成本。同时,新投用的系统还采用自动调酸工艺,保证了 p H值的稳定性,也节约了大量的盐酸。

  巴陵石化新建的环化下水预处理系统投用后,排放污水中悬浮物含量由过去6000毫克 7000毫克/升下降到300毫克/升,全面达到排放标准,净化了污水源,有效减轻了下游治污压力,同时,由于这套装置处理污水能力达到200立方米/小时,还为环氧氯丙烷装置扩能改造奠定了基础。

  

  

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