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依靠科技力克节能瓶颈
九江石化炼油能耗下降3.78%

2004-01-14
苏焕琳
    中国石化新闻网(SINOPECNEWS)消息   九江石化总厂坚持把推进科技进步作为企业节能降本增效和增强发展的重要途径,通过积极推广采用新技术新工艺,力克节能“瓶颈”,取得了良好的节能效果和经济效益。2003年,该厂实际炼油能耗同比下降了3.78%,节标油突破万吨,创效2000多万元。

  应用新技术对装置进行不断改造是该厂推进科技节能的“重头戏”。为利用有限的资源获取最佳效益,他们对装置和化肥原料路线进行技术改造,利用化肥煤锅炉低成本燃料优势多产蒸汽,向炼油供蒸汽以降低其烧油锅炉高成本的压力,而将炼油装置的干气作为化肥生产原料,每小时可节约3吨渣油,仅此一项年降本增效可达1000万元。过去催化装置烟机每小时需受电达1500千瓦时,为彻底解决机组因主风机与烟机系统不配套,机组长期达不到最佳运行状态等问题,他们对主风机烟机能量回收机组进行改造。去年4月,该项目实施后,新主风机烟机能量回收效果明显,机组不仅不用受电,而且每小时还可向外输电1000千瓦时,年节电达1000多万千瓦时,可增加效益600多万元。

  该厂还积极采用新技术新工艺扎扎实实搞好科学合理用能。针对常减压装置能耗偏高的难题,利用大检修,对减压塔进行整体更新,降低了减压塔的压降,同时更新加热炉低压瓦斯火嘴,改进节水设施,将炼油动力两台发电冷油器、空冷器、锅炉送引风机等所用冷却水改为循环水,对锅炉车间阴床再生水等进行回收利用,年可节约原水400余万吨。化肥合成蒸汽冷凝液和尿素工艺冷凝液回收改造完成后,每小时回收冷凝液75吨,使冷凝液实现了全部回收利用。并积极组织推广应用锅炉燃煤新型添加剂助燃剂,该助燃剂的使用,使锅炉排烟温度由208摄氏度下降到190摄氏度,吨蒸汽耗标煤由110.6千克下降到105.78千克,日节煤量可达40吨。还通过催化工艺优化,充分利用烟气余热多产蒸汽等措施,使全厂蒸汽耗量占能耗比例比去年同期降低了8.91个单位。

  

  

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