“一手做增产‘加’法,一手做节支‘减’法,才能把费用切实降下来,把效益提上去。”这种增产节支加减法,现在已成为茂名乙烯从严从细管理的规则。
开年以来,茂名乙烯产量一再创新高,而每吨乙烯能耗比去年平均水平低8.76千克标油,管理费、维修费等支出一再下降,企业呈现良好发展势头。
做大产品总量,降低单位成本,提高经济效益。茂名乙烯计划利用装置大修后状态较好的有利时机,在抓好装置操作优化的基础上,提高装置运行负荷,实现装置安全、平稳、经济运行。他们成立了裂解炉技术攻关小组,对裂解炉运行中存在的问题进行攻关,初步解决了系统液相量大、冰机系统冷量不足等影响装置负荷的瓶颈问题。在提高龙头装置负荷的同时,应对下游装置进料增加带来的技术、原料和产品外运等一系列问题,抓好下游装置运行管理,逐个装置解决制约提高负荷的各类问题,分步实施,优化操作,确保装置高负荷运行。根据丙烯迅速增加的实际,聚丙烯装置提高负荷“吃干榨净”丙烯,仅1月份,聚丙烯产品比原计划增加3700吨,大大降低了能耗。今年以来,裂解、橡胶、芳烃、苯乙烯等装置产量一再创历史新高,各项经济技术指标良好。
做好节支减法。严格执行内控制度,根据全面预算管理,制定量化、细化的费用分解方案,维修费、差旅费、培训费等各项费用较去年有大幅度降低,并层层分解费用指标。各单位自加压力,精打细算,人人细算成本效益账。同时,他们严格费用的审批手续,凡不纳入预算的一律不予以审批。考核费用超支的除扣回超支额外,还对超支单位扣发一定比例的奖金。制度出台后,干部过紧日子的意识增强了,铺张浪费的现象减少了,可出可不出的差少了,一张纸双面打,办公室走廊的灯也不开了,长流水也消失了。职工开动脑筋为降本增效出力,乙二醇装置使用性能相近的国产脱醛树脂替代进口货,一次性节约费用80万元,累计减少辅助材料费用30万元。成品车间变产品二层摆放形式为三层阶梯摆放,提高库房货位存储能力,由原设计可存放7天提高到9.5天,减少倒库、码垛、叉车能耗费用9万元。