| 通讯员 卓利峰 邱丽平 记者 郑干臣
“447井今天的电量比昨天用多了,要赶快找原因。”5号站站长说。
“我们站北边9口井产量、耗能计量不准确,得重新安装计量箱。”20号站站长也抢着发言。
5月11日,在双河油矿采油五队召开的抽油机耗电旬度分析会上,大家围绕节电降耗问题展开了热烈讨论。
进入二季度,河南油田采油一厂开展了以抓“四精”、纠“五粗”为主要内容的“劳动消耗精细管理年”活动。结合生产经营管理实际,在全厂干部职工中开展了“抓精纠粗创标杆,稳产降耗谋发展”的大讨论,以推进节能降耗,提高管理水平。
全体齐动员 共谱降耗曲
河南油田采油一厂抓住二季度原油生产的黄金季节,将开展“抓精纠粗创标杆,稳产降耗谋发展”大讨论,作为落实“劳动消耗精细管理年”活动的重要举措。厂党委宣传部门广泛宣传,营造声势,在厂网络上开办了《抓精纠粗我来谈》专栏,把企业面临的严峻形势传递给职工,及时选登各单位、各部门讨论中的好经验、工作亮点。还通过评点“十种浪费现象”、举办“浪费现象漫画展”、征集节能降耗良策等,引导全体员工认真查找身边存在的浪费现象,分析本岗位工作存在的不足。
通过宣传引导,使各单位各岗位都进一步明确了自己的工作目标。全体员工发挥聪明才智,从大处着眼,小处着手,切实做好节能降耗、稳产增效工作。下二门矿依托全面预算管理和经济活动分析模板,抓住降本增效的源头和本质,优化生产运行,实现源头降本、本质增效。江河油矿在讨论中广泛发动职工做到“四个一”:每个职工献一条计策、每口油井节约一度电能、每个班站创建一项标杆指标、每个基层队多找一吨产能,把全体职工的智慧凝聚到油矿的标杆管理和精细管理上。
对比找差距 精算挖潜力
河南油田采油一厂大讨论活动的开展,促使全厂干部职工眼睛向内,查找各自岗位的薄弱点。精算投入回报对比账,做到对成本斤斤计较,对费用精打细算,对损耗严格控制。
该厂立足培养广大职工的精细管理意识,打造精细管理的新思维、新理念。重点围绕纠正“家大业大、浪费点没啥”的错误思想,改变“先干后算、年终总算”的粗放管理方式等展开讨论,教育引导干部职工切实树立大局观念和忧患意识。同时,积极引导大家在讨论中一方面要“拿放大镜找不足”,对内把影响本岗生产经营指标的因素找出来,对外与同工种标杆管理指标存在的差距,并提出有针对性的改进措施和办法。
为了确保完成二季度的原油生产指标,该厂结合讨论开展了劳动竞赛,教育员工大力弘扬“油井靠我管理,重在一井一策;我靠油井生存,贵在爱岗敬业”的采油精神。
分层大讨论 全员谋良策
在大讨论活动中,该厂结合不同层面、不同单位的各自特点有侧重地开展讨论,把全员思想和行动落实到“劳动消耗精细管理年”上,取得实效。
管理人员重点围绕创新管理开展讨论。审视老油田高含水现状,分析存在的突出问题,制定切实可行的具体措施,推动管理工作精细化。双河油矿强化注水管理,通过优化配置现有升压增注系统,加强对不正常注水井的治理,减少欠注井层,有效促进增产。安4008井产量较低,油矿组织技术人员攻关,通过实施压裂作业,日产原油26吨,日产气3000多立方米,成为一口高产井。专业技术人员从解决一个小问题、优化一个小方案做起,改变粗放管理,着力抓好增产增效。油田开采后期,利用聚合物驱油开采是上产的重要措施,而聚合物成本高。为降低开采成本,油矿通过技术引进,在注聚过程中加入胶联剂,经技术人员反复研究试验,获得成功。此项技改,每年减少聚合物驱油开采成本90余万元。岗位操作人员围绕“推进精细管理,我做得怎么样、应该怎么做”展开讨论,针对日常工作每一个环节细化控制点,对照标杆管理指标逐一分析消耗因素,并制定本岗位精细管理的标杆目标和整改措施。下二门矿有许多油井套压较高,加药或洗井作业,必须放空套管气,这样既浪费资源,又容易造成环境污染。职工开动脑筋想办法,为油井套压在1.5兆帕以上的井安装放气阀,使套压气通过集输管道输送到联合站,不仅降低了套压,提高了泵效,每天还可回收伴生气1万多立方米。
随着大讨论活动的深入开展,河南油田采油一厂广大干部职工积极从自身岗位做起,从小事做起,节约一滴水、一度电,降低生产成本,在全厂上下呈现出“人人精打细算,处处降本增效”的良好氛围。 |