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中国石化新闻网讯 在石家庄炼化装卸油车间,一项小技改,让职工们津津乐道。这个技改仅投资3000元,一年却可为企业减少原油损失77.4吨,捡回46.44万元的效益。
原油贵如金。可石炼装卸油车间,油罐车卸车时,车内总有将近1米左右宽、约150公斤的原油无法抽干卸净,这可让他们犯愁了,车间想尽了办法,由于上卸鹤管的设计局限性,无济于是。
在石炼,罐车卸油大都采用下卸方式,可是当车体由于下卸口、中心阀损坏或一龙组车体数超过仅有的49个下卸口,为保证整个龙组卸油时间不延时,剩余的车体就得采用上卸方式。石炼从秦皇岛进厂的原油占85%之多,其一龙组车数大都在53节以上,这就使上卸使用频率大大增加。
车间细算了一笔账,按照当前原油6000元/吨的市场价格计算,如果每节油罐损失原油0.15吨,一节油罐就要损失900元人民币。真是不算不知道,一算吓一跳。不能让原油白白流失,为此,车间发动职工开动脑筋,各式各样的想法汇集到了车间,而后逐一试验,但又一一被否决。
就此罢手?车间主任王玉贺不甘。节能降耗是企业的大事,别说是0.15吨的原油,就是一滴原油,我们也要想办法把它捡回来。在设备主管朱海胜的带领下,车间专门成立了包括设备员袁宏宇、工艺员曹淑文在内的攻关小组,专门研究这个课题。他们下现场反复研究分析,“如果能将下卸自流方式和上卸抽油方式结合起来,问题就简单了。”但是靠什么连?上卸鹤管旁的蒸汽扫线,引起了他们的注意。这个蒸汽扫线与往复泵相通,是冬季鹤管凝油时才使用的,一年很少使用,长时间闲置在那里,“能不能利用这个管道把火车下卸口和上卸泵体相连,蒸汽扫线可以移位,就算暂时封上,待用时再接上也很便捷。”这个想法立即得到大家的认可,在车间的支持下,他们即刻将蒸汽线用盲板封住,并从车间找来一根7米长、直径50毫米的金属软管,一端利用短节、阀门与泵体入口管线连接,一端用转换接头接到车体下卸口上,让罐车内剩余原油自流,再打开上卸泵体,原油就会沿着金属软管回抽至零位罐内,再加上刮板的配合效果出奇得好,车上几乎看不见明油。”实现了“滴滴归仓”。 (军梅 叶敏 淑文) |