| 本报讯 记者朱祖根 通讯员钱伟丰报道:高桥石化炼油部紧紧围绕水、电、汽、材、氮、炉六条主线做好节能降本文章,组织6个技术小组进行节能攻关,取得了明显效果,各项炼油技术指标得到进一步提高。截至7月底,该部累计炼油综合能耗达到68.68千克标油/吨,同比降低7%,相当于省下标准油1.69万吨,节约燃料动力费用7801万元。
抓节水,少排放多回收。该部通过采取多项措施,严抓装置源头排放和污水回用,并对新鲜水的使用加强了管理,不管是水龙头滴漏还是厕所冲排都有详细规定。前7个月,在加工量同比增加35.48万吨的情况下,新鲜水消耗量同比降低19.02%,回用污水208.76吨,节约用水成本317.51万元。
抓节汽,少购止损精心管理。该部实施节汽检查63次,消除蒸汽漏点1892处,合计整改设备保温2.2万米,更换修理疏水器316个。截至7月底,蒸汽消耗总量同比减少12.72万吨,蒸汽管网损失同比减少4.24万吨,取得了实实在在的成绩。
抓节材,三剂费用从严控制。该部依靠技术创新来减少炼油耗材,他们发挥技术管理与节材管理联动的优势,采取计划与专业管理双管齐下的办法,合理安排三剂更换,同时对新建、改扩建装置进行三剂单耗及时跟踪、控制,避免了催化剂的浪费。1~7月份,累计消耗三剂8315.95万元,比计划下降16.2%。
抓节电,提高变频效能。该部设备系统今年投用变频器超过350台,节约用电750万千瓦时。完成机泵叶轮切削16台,节约用电成本854.34万元,间接减少2000立方米/小时的废氢排放。
抓节氮,重复利用降低总量。该部积极发挥节氮攻关小组的作用,较好地解决了生产与投用装置氮气使用的难题,使氮气消耗成本下降154.56万元。在给5号联合罐区两台脱硫剂罐进行脱硫剂更换时,采用倒罐的方式充分利用氮气,既保证了正常的气密、试压作业,又大量节约了氮气。
抓炉效,炉体热效普遍提高。该部结合装置检修和消缺,狠抓硬件修理,有效提高了加热炉运行质量。其次,他们加强抓烟气露点测试和检测工作,与软件公司合作开发加热炉运行状态监测系统,使加热炉的精心操作得到保证。目前,该部加热炉平均热效率达87.98%,同比提高0.83个百分点。 |