| 中国石化新闻网讯(王金法 杨生利 张海宁)胜利油田河口采油厂采油四矿在“精细管理、挖潜增效”主题活动中,以原油上产为中心,以降本增效活动为主线,在广大职工中开展了“有奖革新”活动,极大地激发了广大职工的革新意识和革新意愿,职工中小改小革层出不穷,挖潜增效效果明显。
近日,采油8队职工李本忠从队领导手中接过了50元的小改小革奖励,这让他着实高兴了一阵,他说:“没想到,我在闲下来的时候,顺手做的东西也能算上革新!”原来是8月25日下午,刚从井口取样归来的1号站班班长李本忠看着地上几个废弃的小型灭火器,心里犯起了琢磨:“这不正好可以做成原油取样桶吗?”于是,他试着利用现成的工具开始焊割、钻孔、做提手、刷漆、做标记,一下午就做出了1个加高的取样桶。这样不仅方便了取样人员的工作,更为站上节约了成本加工费用,可谓一举两得。
在采油四矿,同样领到“奖励”的职工不止李本忠一个。这个矿鼓励各基层队发动每名职工都动手发展小革新,队部每月从职工的各项革新活动所带来的效益中,折算出部分资金作为革新职工的奖励。
今年年初,这个矿职工刘宏飞凭借自己多年来的生产工作经验,认真分析总结出了不停产操作法。不停产操作法是指生产中遇到突发事件(如单井管线堵、计量站内部管线穿孔、卡炉量油盘管穿孔以及计量站外输管线穿孔等事件),在油井不停产的前提下,处理事件的工作方法。据业内人士介绍,上半年执行不停产操作法以来,减少油井停井475井次,增加油井有效开井时间2208小时,避免原油减产460吨,挽回直接经济损失近40万元,间接损失约20万元。减少稠油井、出砂井和结蜡井躺井3井次,避免作业维护费用36万元。
采油403队干部职工转变思维,不断完善油井管理,总结出了筒系统化管理“六清六定五步走”工作法,即“清楚电流变化,定洗井时间;清楚地面地下状况,定洗井方式;清楚井身结构,定洗井水量;清楚油井含蜡量,定洗井出口温度;清楚油井供液能力,定最高洗井压力;清楚洗井效果,定洗井周期”,“五步走”按照“预警、选择、跟踪、分析、定量”的五步管理流程进行工作。今年1-9月份实施此项工作法以来,这个队平均热洗周期缩短了65天,检泵周期提高了38天,增加油井有效开井时间1393小时,有效生产时率提高了2.2%,减少结蜡井躺井9井次,避免作业维护费用54万元。 |