多年来,乙烯生产企业都在设法提高裂解炉的热效率,降低燃料气单耗。广州石化通过技改,利用富余的低压蒸汽对进入裂解炉的空气进行加热,既提高了裂解炉的热效率,又降低了燃料气单耗
吴鹤民 余峻才 蒋帮勇
在影响乙烯装置能耗的各种因素中,燃料气单耗占了相当大的比重。多年来,乙烯生产企业都在设法提高裂解炉的热效率,降低燃料气单耗。广州石化对乙烯装置实施技改,增加空气预热器,利用富余的低压蒸汽对进入裂解炉的空气进行加热,使进入炉膛的空气从常温被加热到85℃~90℃,既提高裂解炉的热效率,又降低燃料气单耗。
近日,广州石化乙烯装置6台裂解炉新增的空气预热器通过现场标定,每台空气预热器每小时可以节约燃料气103千克,以此估算全年可节约标煤近万吨。6台空气预热器投资400万元。按每年节约标煤万吨计算,每年可创效450万元。
广州石化乙烯装置裂解炉原设计没有空气预热器。今年大修期间,他们经过反复论证,决定新上6台裂解炉空气预热器。投用后,裂解炉温度分布整体下移,使裂解稀释蒸汽段温度过高的现象明显改善。投用后,锅炉的排烟温度下降近5℃,大大提高了裂解炉的热效率。从烧嘴燃烧情况看,炉膛底部比投用前明亮,火焰高度下降,炉管局部过热导致结焦的现象得到了改善。2月份,乙烯能耗为658.26千克标油/吨,达到广州石化历史最好水平。
这项技改实施后,广州石化富余的低压蒸汽得到有效利用,节省了燃料气,每年还可回收凝液2.6万吨。
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