| 催化剂分公司吨产品能耗和吨产品取水比2005年分别下降9.5%、34.8%
记者 丁中琴 通讯员 伊红亮
催化剂浆液固含量提高25%,而能耗降低18%,催化剂齐鲁分公司一年可降低生产成本500多万元;焙烧炉烟道尾气回收利用,能耗降低30%,齐鲁分公司一年又可节约成本近700万元。
6月18日至20日,催化剂分公司举行节能降耗、节水减排及清洁生产技术现场交流会,组织与会人员到齐鲁分公司现场参观学习。催化剂齐鲁分公司的经验和成效给参观者留下了深刻的印象。
“发展催化剂不催生环境污染”是催化剂分公司的环保理念。该公司不断强化精细管理,推进原有“模糊成本”向标准成本转变,将降本减费重心向科研、投资、采购、生产环节延伸。同时,依靠开发应用新技术、新材料,实现了清洁化生产。
使用新技术新设备降低综合能耗
催化裂化催化剂在制备过程中,通过催化剂浆液的喷雾干燥成型,制备成颗粒状的催化剂微球。催化剂浆液的固含量直接决定了喷雾干燥过程的能耗,也对催化剂产品的强度和颗粒圆球度有一定影响。催化剂长岭分公司和齐鲁分公司与石油化工科学研究院合作,成功开发了催化裂化催化剂高固含量成胶工艺,使催化剂浆液的固含量提高25%,而能耗降低18%,还改善了催化剂的颗粒圆球度,提高了催化剂强度。
过去分子筛焙烧炉烟道尾气直接外排,外排尾气温度在500℃以上。为提高能源利用率,催化剂齐鲁分公司将焙烧炉烟道尾气回用到分子筛预干燥系统,利用尾气余热做干燥热源。同时,将预干燥设备由间接加热方式改为直接加热方式,提高了热效率,使外排尾气温度降低到130℃以下,分子筛焙烧能耗降低30%。
优化生产工艺实现节水减排
在催化剂的制备过程中,交换、洗涤等过程大量耗水,而污水处理又大大增加企业的成本。催化剂齐鲁分公司从2006年开始,开展全厂水资源综合利用治理,经过工艺优化和精心操作,实现了用工艺废水替代新鲜水交换洗涤分子筛,在不影响产品质量的前提下,分子筛吨新鲜水消耗降低了50%,提高了水的利用率,实现了节水减排。
催化剂长岭分公司通过提高分子筛装置的水平衡能力,优化工艺流程,实现水的多次重复利用,将分子筛交换洗涤耗水降低45%。
新技术新工艺实现清洁化生产
催化剂齐鲁分公司与石油化工科学研究院合作开发了低氨氮Y型分子筛交换洗涤技术,降低了Y型分子筛交换氨氮用量40%,大幅度减少了氨氮污水量,节省了污水处理费用。在低氨氮Y型分子筛交换洗涤技术的基础上,他们开发了择型分子筛无氨交换技术,基本实现了氨氮废水零排放的目标,实现了清洁化生产。
由于重视科技进步和精细化管理,催化剂分公司成立以来,在节能降耗、节水减排等方面取得了很大进步,2007年吨催化剂能耗比2005年下降9.5%,万元产值能耗比2005年下降22%,吨产品取水量比2005年下降34.8%。 |