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地处长江沿岸、南京市区,特定的地理位置,决定了在环境保护、节能减排上都必须承担更多的责任和压力。金陵石化把环保压力变为精细管理的动力
记者 牟宗艳 王桂根 黄律己
金陵石化地处长江沿岸、南京市区。特定的地理位置,决定了在环境保护、节能减排上要承担更多的责任和压力。金陵石化把环保压力变为精细管理的动力,堵污染口子,卡消耗源头,取得显著成效。虽然金陵石化原油加工负荷稳步增长,吨油取水在2007年大幅下降的基础上,今年1~7月降为0.56吨,同比降低0.07吨,污水回用率61%,外排废水达标率97.89%。
“环保风暴”:堵住污染口子
在金陵石化,记者听到这样一件事,前不久有个车间因为违反环保规定,用高COD的清洁剂洗冲地面,受到通报批评。
“其实以前车间清洗地面都是用清洁剂冲洗。现在金陵石化掀起‘环保风暴’,对环保工作实行‘高压管理’。公司规定,清洗地面只能用铲子铲、用抹布擦,然后把这些油污、抹布收集到废物桶里。这样避免冲洗地面的水中含有的化学物质冲击污水处理场。”公司环保处的任名晨处长说。
在焦化车间,记者看到装置的每个导凝口上都加了带有编号的铅封条。车间工艺副主任顾承瑜告诉我们:“这样的铅封条在我们车间每个可能出油、出污水的操作泵或调节阀上都有,大概300多个。加铅封条之前,操作人员在检修时为了省事,可能随意打开导凝口,这样就会增加排放水中的污染物。有了铅封,如果检修时要拆封,必须到环保处备案。这样就杜绝了污水的‘无责排放’。”
从公司到车间,金陵石化层层设立专门机构和专人负责环保与节能管理,逐级签订责任书,业绩考核实行“环保事故一票否决”。他们建立了污水排放内部计费考核、节水减排专项考核等制度,加大抽查力度,发生事故严格按照经济责任制处罚。公司对一、二级水源取水采用了精度较高的电磁及超声波流量表,使耗水量得到准确统计。
2007年,公司各排水口在线监测数据稳定在江苏省新标准之内,公司外排废水达标率同比上升3.23个百分点。
新工艺:卡住消耗源头
炼油焦化装置是新鲜水耗用大户。2006年,该公司焦化车间每个月新鲜水消耗量10万吨,现在这个车间每月新鲜水消耗量已经锐减到1万吨以下。
“我们在两年内实施了两大节水新工艺。2006年,我们采用MBR环保处理设施回用水替代新鲜水。2007年,我们又用循环水替代MBR回用水,新鲜水消耗量大幅下降。”焦化车间副主任顾承瑜告诉我们。
在公司净化水车间,每小时500吨的生产污水汇集到这里,进行生物沉降、加药等处理,打开回用水终端监测水龙头,流出来的水清澈明亮。“2007年公司污水回用率提高了22.12%,吨油取水量降到0.56吨,比2006年降低40%,全年共节约新鲜水280万吨。”净化水车间工艺副主任潘剑钧告诉记者。
对延迟焦化装置电机、空冷风机控制系统等电耗量大的设备,公司利用变频技术进行了节电改造。目前使用变频技术电机达到100多台。改造实施后每年节电量达到770万千瓦时。
金陵石化还积极实施清洁燃料替代工程,加大对自身脱硫瓦斯、液化气资源等利用,同时改造燃烧系统,对热电CFB锅炉进行掺烧试验等,有效减少了燃料使用量。在公司加工原油稳步增长的同时,2006年消耗燃料油从7万吨下降到3万多吨,2007年消耗量比上年又减一半。2007年产品能耗下降累计形成的环比节能量达到21万多吨标煤。
透明化:地方环保实时监测
金陵石化炼油区东北角,是公司的废水入长江总排放口,这个排放口附近是水质监测站。
“金陵石化的排放水现在实施在线实时监测,监测仪与南京市、江苏省环保局的监测系统联网,他们可以随时查看这里的水质情况。”公司净化水车间的潘剑钧告诉我们。
为增加环保透明度,金陵石化目前的排放物在线检测已经扩大到废水、废气、炉道气、固体废弃物、噪声等方面38个项目,公司的“三废”排放充分置于社会公众监督之下。公司每天的生产晨会都会对检测结果进行通报,在局域网公示。公司经理赵日峰每天上班第一件事,就是看环保指标报表,发现哪个环节有问题,立刻找有关部门解决。
公司还建立了先进的水质自动分析站和大气自动采样监测站,实时监控长江排放口和周边大气环境状况。
为了防止因突发事故污染水质,金陵石化在炼油装置现场、烷基苯厂和化工一厂新建了突发事故情况下的污水贮存设施,炼油区域污水临时储存能力达到3.5万立方米。化工生产区域内的污水临时储存能力也成倍增加,即使发生意外,也能避免环境污染。
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