| 沈文
在常人眼里,技术改造与生产装置密切关联,似乎是生产技术、管理人员的事;然而,扬子石化的采购人员在眼睛“盯”住市场的同时,将功夫下在现场。他们针对设备运行状况,结合多年物资采购工作经验,从技术改造、进口设备国产化以及修旧利废等方面提出了挖潜增效的“金点子”,收效显著
“‘小小合理化建议’如何能带来‘大收益’?”不了解情况的人,一定会有这样的疑问。可是,当你随着我们的镜头,随着采购人员的辛勤足迹,走近生产装置区,走近物资采购供应一线,就会有同样的感受。
镜头一:技术改造挖潜大
随着扬子石化“加工高硫油项目”的推进,芳烃厂GA104AB、GA107AB等4台泵因其材质等级低,以不能满足对含有高硫组分介质输送的要求,须对这几台泵进行技术改造。但若重新进口这几台泵,费用很高,需200万元。为此,扬子物装部向芳烃厂建议采用“对原设备进行材质升级的方案”。2007年8月,该部与芳烃厂组成了技术改造小组,对金陵石化和镇海炼化进行了调研,并向沈阳水泵厂进行了技术咨询,最终得出用3Cr13的材质替代原ZG25材质的可行性方案。
2007年9月,扬子物装部在与丹东长隆机械制造总厂签订了这4台泵的测绘加工合同后,不久,便对GA104AB、GA107AB等4台泵进行了更换并投入使用。今年4月,扬子物装部协助芳烃厂利用大修的有利时机,对这4台泵进行了解体检查与评估,未发现任何问题,完全达到对含有高硫组分介质输送的要求。仅此一项,节约费用170余万元。
镜头二:进口设备国产化
原PTA三线3E-1607换热器系进口产品,在PTA投用不到一年内相继发生泄漏,原准备继续选用进口产品,但交货期长,价格昂贵。扬子物装部在了解情况后,在对国内制造企业进行充分调研和了解的基础上,提出对该螺旋板换热器进行国产化,并在前期交货、技术交流、原材料采购、制造监控、制造方案的审核确认等各个环节严格把关,保证了设备交货周期和质量,同时也节约了采购费用。
GA-102泵是芳烃厂工艺参数最高的泵。其设计温度是310℃,出口压力是175千克/平方厘米,轴功率达到1370千瓦,介质是易渗漏的汽油。该泵的综合参数在扬子石化所有泵中是最高的,采用的是德国博格曼公司的机械密封。以前对该泵的机械密封做过国产化,因该泵的参数高,难度大,没能成功;也曾提出过改干气密封,但因当时所有干气密封的使用压力都不超过100千克/平方厘米,因此通常意义上的干气密封是不能用在上面的。
由于进口机械密封的价格高且供货周期长,为了保证生产连续稳定进行,扬子物装部与芳烃厂密切配合,攻坚克难,协同成都一通密封有限公司根据现场条件及以前国产化的中的问题,精心设计了一种三级串联式干气密封,对一般的干气密封结构做出了重大的改进,解决了以往无法克服的压力禁区。从今年4月18日投入使用,至今仍在正常运转。根据干气密封在运转中不磨损的特点,该泵的干气密封能连续使用两年以上,将超过进口机械密封的使命寿命,其费用也将大大低于进口机械密封,既缩短了制造周期,有效降低了采购成本,同时在进口设备国产化上又迈出了一大步。
镜头三:修旧利废争效益
作为2008年扬子石化重大技措项目之一的“水厂恶臭治理项目”,需订购1台不锈钢排气烟囱。扬子物装部在炼油厂拆除设备中找到1台规格尺寸相近的不锈钢塔,及时提出利旧的建议,并积极与设计单位及公司相关部门协调沟通,从TW-1402塔的拆除、现场勘察到转运、组装等各个环节做好跟踪保镖和现场服务,使这一报废、闲置设备尽快投用,在水厂顺利安装。由于利旧了报废设备,节约了该排气烟囱的采购,节省采购资金33万多元。
为深入开展挖潜增效活动,扬子石化物资装备部在切实从采购源头上降本压费的同时,以“六小”合理化建议活动为契机,以“服务生产”为宗旨,将挖潜的脚步和视角延伸到各装置现场和采购供应最前沿,通过技术改造、进口设备国产化以及修旧利废等多种渠道,提出不少切实可行的挖潜增效上的“金点子”,为企业争创效益。
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