6月27日星期一,清晨7点刚过,作为扬子石化烯烃厂乙烯联合装置年轻的“掌舵人”,徐子栋早早就到了办公室,开启一天的工作模式。他迅速更换好工作服,便到烯烃中央控制室,在DCS操作台查看装置生产运行数据,了解乙烯生产情况,随后到装置现场检查,8点半准时参加乙烯联合装置生产调度会,协调解决生产问题。
6月底的南京,高温酷热难耐,一个上午,室内、现场几个来回奔波,徐子栋的工作服已浸透在了汗水中。熟悉他的同事们调侃道:“子栋几乎天天大清早就霸占了微信运动步数排行榜。”
自去年乙烯联合装置进入运行末期,到今年6月份完成装置大检修,近一年半时间里,徐子栋基本上都是早出晚归,他带领扬子石化乙烯团队,优化装置末期运行,攻坚克难,解决生产难题,为乙烯装置运行末期安全稳定生产作出了突出贡献。
徐子栋先后荣获中国石化集团公司“青年岗位能手”,扬子石化“杰出青年岗位能手”“优秀共产党员”“优秀员工”等称号。
抓隐患整改,夯实安全管理基础
去年开始,乙烯联合装置进入运行末期,生产“瓶颈”、隐患问题频现。
为确保装置末期安稳运行,徐子栋带领乙烯团队制定预防和消除隐患的工艺处理方案、应急处理预案138项,分专业制定隐患整改清单,将整改工作任务落实到人,压实责任,每周对照清单检查隐患整改情况,确保了整改工作有序推进。同时,徐子栋和他的团队对生产报警系统加强监管,树立“报警就是异常”的管理理念,从而进一步增强了乙烯联合装置全员的安全意识和安全责任心。
据统计,去年,乙烯联合装置监控系统报警频次较上一年减少近50%,成效明显,乙烯联合装置安全管理基础得到了进一步夯实。
抓系统消缺,提升乙烯产量收率
为有效解决1号乙烯装置压缩系统部分换热器内漏问题,作为乙烯联合装置“掌舵人”,徐子栋带领乙烯团队,安全、优质、高效地组织对该系统进行了切出消缺。
徐子栋和团队成员一同研究、制定了详细完备的1号压缩系统停车消缺方案,做好系统降负荷、停车、倒空置换及HSE检查确认等各项工作,做细做实消缺每一个环节准备工作。消缺期间,徐子栋和团队成员全程把守现场,落实疫情防控措施,实行安全网格化、质量与进度表单化管理。
徐子栋和团队成员还与承担消缺任务的检安公司检修二车间、三车间党支部开展党建共建活动,双方在消缺现场成立党员联合突击队,“攻坚克难保进度,落实责任创精品。”1号压缩系统消缺工作高质量、高效率完成,系统投料开车一次成功,乙烯产量和收率稳步提升,创出了去年上半年最好成绩。
抓节能降耗,实现装置降本增效
围绕能耗、电耗“双控”工作的开展,徐子栋和他的团队成员从小处着眼、细节入手,制定落实节能、减排、降耗等措施,抓细抓实“双控”。
徐子栋带领乙烯团队以装置优化运行为抓手,持续推行节能减排工作。他们把乙烯超高压蒸汽总管温度提高了7℃,每小时减少了7吨蒸汽用量;更换了2号乙烯装置BA-1102裂解炉炉墙,使得该炉墙壁温度降低了25℃,提高了炉墙保温隔热效果,降低了炉墙散热损失,节省了燃料消耗;通过提高裂解炉超高压蒸汽温度,不仅使1号裂解气压缩机运行稳定性得到了明显提高,而且每小时减少约7吨超高压蒸汽消耗,每小时增效2400元,在确保乙烯联合装置安全稳定经济运行的同时,实现了节能降耗、降本增效目标。
(周宁生 陶炎)