郑 瑞
3月15日,南化公司5号码头进行盐酸装船前准备时,装船管线控制阀阀芯出现渗漏,需要维修。“3号码头停用时刚好拆下来几个完好的衬塑阀门,5号码头的装船管线控制阀正好用得上!”说话间,储运部液体码头班轮班长梁恒平三步并作两步冲上岸去,奔向存放备品备件的小库房,经过一番查找,很快找到了一个相同型号的阀门。他走出库房,立即通知维保单位前来更换,节省了材料费1200元。
开展全员“低头捡黄金”活动,是南化公司今年降本增效的措施之一。年初以来,公司发动全体干部员工查找水、电、汽、风、油、物料、计量等存在的效益流失点,坚决堵塞装置“出血点”,开展设备修旧利废、改代利用,一点一滴、积少成多增加效益。
研究院利用废旧钒催化剂活性装置上的自控表改造马弗炉成套装置,节约修理成本5000元;检验部源头把关,采用同规格的塑封袋取样,避免了过程中产生的二次浪费;苯化工部采用塑料瓶替代玻璃瓶进行成品取样,避免瓶体损坏的同时可实现重复利用……各单位员工积极参与活动,从日常生产运行的点滴细节中寻找能够降低成本、增加效益的机会。今年以来,公司共收到各基层单位申报“低头捡黄金”项目833项,并逐项推进落实。
管理提升也是看不见的“真金白银”。今年以来,该公司以问题为导向,透过现象看本质,从员工“捡拾”的问题中,溯源查找问题背后的问题,建立、完善长效管理机制,堵塞管理上的漏洞,形成“低头捡黄金”案例104个,促进了各单位和干部员工之间相互交流借鉴,助力公司提升精细化管理水平。
(责任编辑:刘小溪 )