图为厉昌峰利用滑杠式电机调整装置更换抽油机皮带。曹琴华摄
问 题
抽油机皮带连接在抽油机减速箱皮带轮和电机皮带轮的两端。日常更换抽油机皮带时,需要两名员工站在不足一米的狭小空间交替操作,不仅耗时耗力,而且校准方式复杂,尤其是雨雪天气时,极易造成工具滑脱,出现脚底打滑现象,存在安全隐患。
创新点
集团公司技能大师、江苏油田首席技师厉昌峰,经过攻关研究,自主研制出滑杠式电机调整装置——将电机位移轨道由长方体改成圆柱形,以减小电机前后移动的摩擦阻力;加装手轮,用于做功转化。员工只需转动手轮,就能轻松移动重达500公斤的电机。
效 果
使用滑杠式电机调整装置后,仅需1人即可高效完成抽油机皮带更换任务。该装置减轻了员工劳动强度,提高了工作效率,同时消除了雨雪天气时工具滑脱的隐患。
赵海燕
5月9日,集团公司技能大师、江苏油田首席技师厉昌峰前往真11-17井,利用自主研制的滑杠式电机调整装置,更换该井抽油机皮带。他先是松开抽油机电机底座的限位固定器,然后转动手轮,随后便可见电机在滑杠上轻松移动,整个过程仅需3分钟。
抽油机皮带寿命有限,为避免其断裂,需定期更换来保障抽油机正常生产。“要更换抽油机皮带,得先移动电机。电机被固定在两条长方体轨道上。以往移动电机,需两人站在不足一米的空间辗转,先卸下电机前后左右4个方位的顶丝和固定螺母,随后根据皮带附着的距离,同时用力撬动撬杠,从而移动电机,达到更换皮带的条件。”厉昌峰说,“撬杠长1.3米、重5公斤,操作起来费时费力,而且人长时间处于狭窄空间,每一个环节都得考虑周全,防止工具滑脱、脚底打滑。”
为减轻员工劳动强度,消除操作安全风险,厉昌峰设计出滑杠式电机调整装置。他将电机的两条滑轨由长方体改为圆柱体,并给圆形滑轨穿上滑套“外衣”。电机被固定在滑套上,有效减小了前后移动的摩擦阻力。为保证生产时电机不随意移动,他利用闲置物料制作电机底座限位固定器——给两条滑轨中间安装两块横板,有效保障皮带受力后电机还能牢牢固定在滑套上。他将手轮加装在限位固定器上,若要移动电机,员工只需将限位固定器松开,便能转动手轮,从而移动电机,就如同骑自行车,脚踩上踏板转动,便能通过链条将力传递给车轮,从而使自行车前进。
运用滑杠式电机调整装置更换抽油机皮带后,还需通过专用工具进行校验,确保电机所在位置能够满足生产工况需求。为此,厉昌峰又设计了电机皮带轮“四点一线”校准标尺,一改过去靠人力拉线找平面的校准方式。
通过测试,滑杠式电机调整装置最大可移动重达500公斤的电机,能够将更换皮带的时长由15分钟缩短至3分钟。使用该装置后,一人便可独立完成更换皮带操作。目前,该装置已在现场推广应用。
(责任编辑:刘小溪 )