
浙江丽水石油中心质检室副主任宋玉萍(右)和质检员吴晓勇为自动冷滤点仪器加装干燥瓶。练 兵 摄
问题
浙江丽水石油中心质检室在做油品入库比验项目时,使用的自动冷滤点仪器常会因进水问题而导致不能正常运行。这一问题不仅影响了工作进度,还增加了设备维护成本和难度,成为困扰质检工作的顽疾。
创新点
质检室攻关小组从干燥效率、装置适配性、操作便捷性3个关键指标入手,深入研究水汽产生机理与干燥处理原理,为仪器量身定制集高效除湿、精准适配、可反复利用等优势于一体的干燥瓶。
效果
加装的干燥瓶显著增强了自动冷滤点仪器的运行稳定性,使得质检效率提高了30%,预计全年可缩短设备故障维修时间超100个小时,节约维修、人工成本等各类费用近万元,成为质检室高效运行的可靠助手。
练金燕 宋玉萍
“以前最怕夜班做化验,尤其夜里两三点,仪器万一因为进水罢工,整个检验流程都得停了。这个小改动解决了水汽的难题,让设备少出故障少生病,干活儿都更顺手了!”10月9日一大早,在浙江丽水石油中心质检室,质检员黄欣使用加装了特制干燥瓶的自动冷滤点仪器,高效完成最新一批入库油品的凝点分析工作。
质检室在使用自动冷滤点仪器进行油品入库比验项目时,常会有水汽钻进仪器内部,聚集在调压部位的顶部无法正常回落。当水珠越聚越多时,仪器就无法正常运行。
“每次仪器一罢工,我们就得停下手里的活儿来检修,忙活大半天都未必能搞定,心里急得像火烧,生怕耽误了工作进度。”吴晓勇回忆起过去的窘境,仍有些无奈。这不仅影响卸油效率,耽误工作进度,而且可能因卸油超时被火车站罚款。
“不能让进水问题拖后腿!”宋玉萍带着同事成立攻关小组。他们化身仪器医生,反复观察研判仪器运行状态,潜心钻研水汽侵入的路径和规律,决定为仪器加装干燥瓶。
攻关小组为干燥瓶制定多种安装方案,并试验不同干燥材料的吸附效果。为确保干燥瓶与仪器出水端精准对接,他们反复调整接口尺寸和安装角度,仅固定方式就尝试了10多种。
经过多次优化和现场测试,攻关小组最终确定干燥瓶的加装方案:在瓶内放置高效干燥材料,让仪器出水端的水汽先进入干燥瓶 ,经干燥材料吸收处理后再排出。干燥材料吸水饱和时会由蓝变红,可放入烘箱烘干重复使用。
实践证明,这一方案干燥效率高、适配性强,且操作便捷。加装干燥瓶后,自动冷滤点仪器的调压部位再没有出现水珠聚集在顶部的现象,运行稳定性有效增强。这项小改动不仅保障了油品质量检验工作的顺利推进,提高了质检效率,而且大幅降低了设备维护成本。
(责任编辑:刘小溪 )
