任海燕
“以前一听说要进罐、动火、吊装,心里就绷着一根弦。现在不一样了,很多活儿可以不用火、少登高、巧着干,踏实多了。”在胜利油田东辛采油厂永安采油管理区永安注水站,站长李波的一番话,道出了该管理区安全管理生态的深刻转变。
这种转变,源于管理区高风险作业减量降级的创新实践——这不仅是制度流程的优化,更是一场从被动应对到主动设计的安全思维大转变。
一切要从一次看似平常的罐内作业说起。永安注水站管辖的永二注水站里的一座3000立方米注水罐面临拆除,按传统流程,需要清砂、置换、动火、拆解等高风险环节环环相扣。但此次,管理区跳出固有思维定式,技术团队围着罐体反复勘查,大胆提出疑问:“能不能不开孔动火?能不能少用大型吊装?”最终,他们创新采用在罐壁科学开设通风孔的方案,以强制通风替代危险的氮气置换和动火作业。仅此一举,便减少了一次大型吊装、一次动火作业,工期还提前了一天。
这成为管理区“源头设计安全”的经典范例。“安全不是靠事后‘堵’出来的,而是要在事前‘设计’出来。”永安采油管理区经理孙军总结道。
改变首先从“纸上”破局。过去,厚重烦琐的安全制度常让一线员工望而生畏,记不住、用不好。对此,永安管理区安全生产指挥中心将繁杂条文浓缩成一份“安全实操释疑指南”,直指现场最常见、员工最困惑的操作难题。
规则清晰了,行动才有底气。以往部分因风险界定模糊而“不敢动”的作业,如今有了明确标准,部分低风险施工可直接纳入一般作业管理。仅去年四季度,管理区管线动火作业票就减少29张——“票少了,不是因为活儿少了,而是因为风险被设计得更低了。”
走进生产一线,工具包里的“无火”智慧更令人眼前一亮。李波拿起一款陶瓷修复工具介绍:“你看,用这个工具像补牙一样把漏点堵上,全程不动火。”据统计,2025年仅这项新工艺就减少了12次罐体动火补焊作业。
冷切割工具、无刷往复锯、手摇式护栏装置……这些看似微小的创新,在永安管理区生产一线已成为安全标配。它们的使命十分明确:能让机械完成的,绝不依赖人力;能在地面解决的,绝不攀高;能不动火的,坚决不动火。
从优化一张作业票,到革新一项工艺,再到设计一整套更安全的系统,永安管理区的“减量降级”之路,正是安全管理从被动防御迈向主动设计的生动实践。
(责任编辑:刘小溪 )
