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| 2018-12-18 来源:中国石化新闻网 |
| 石化新闻 |
本报讯 今年以来,九江石化针对石油焦灰分和挥发分偏高问题,探索实施原料分质加工、操作分时优化、除焦分段堆放、产品分区管理“四分法”,对影响石油焦质量的关键指标进行严格监控,挥发分从大于13%降至小于11%,灰分从0.38%降至0.25%,较好满足了客户需求。 原料分质加工。石油焦的原料主要有混合原料、渣油、油浆、脱油沥青等。九江石化将这些原料灰分制成柱状图,发现油浆和脱油沥青掺炼量是影响灰分的主要因素。他们根据焦化混合进料的组成性质,围绕渣油、脱油沥青、掺炼油浆进行多次检测,确定最佳掺炼组合,实施分质加工,将石油焦灰分平均值控制在0.25%。 操作分时优化。九江石化将21小时生焦模式改为24小时模式,通过延长生焦时间,驱走更多的轻组分,将挥发分控制在12%。在此基础上,他们提出再降低1个百分点。焦化装置和质量管理中心加大攻关力度,实行操作分时优化,适当延长焦炭塔吹汽时间,加热炉出口温度由恒温改为变温,挥发分降至10.5%。 除焦分段控制。九江石化开展分段攻关,对焦炭塔顶部泡沫层、中段焦、下部锥体焦进行分割,摸索石油焦在不同位置时的组分情况。他们根据数据分析得知,焦炭塔顶部泡沫层挥发分高达18%,粉焦含量接近70%。为确保石油焦挥发分控制在11%以下,九江石化将泡沫焦转运至CFB锅炉作燃料,只出厂中段焦和下部焦。尽管效益有所损失,但确保了石油焦质量。 产品分区管理。九江石化焦炭池面积近4000平方米。一个池子多方在用,合格品和不合格品掺混在一起。他们制定管理细则,对不同等级的石油焦实施分区管理,杜绝不合格品出厂。 (袁新文 孙 军) |










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