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| 2019-03-18 | 来源: 中国石化报 |
| 石化新闻 |
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针对新井投产少、措施频次高、注水注气效果变差等矛盾,西北油田采油三厂打破经验主义和惯性思维的禁锢,将劣势成功转化为优势 □马京林 唐博超 “来也匆匆,去也匆匆”,是石油界一些专家对开发海相缝洞型碳酸盐岩油气田的形象描述,意思是该类油藏能量衰竭快,开发如昙花一现即告凋零。 按这种描述,我国首个大型海相缝洞型碳酸盐岩油气田塔河油田应该开采不了多少年。但事实是,塔河油田已勘探开发40年,西北油田的技术人员从星罗棋布的无数个地下缝洞中深挖出1亿多吨原油,成为国家经济社会发展不可或缺的一股血液。 到目前,西北油田采油三厂管理的塔河油田5个区块已历经20年勘探开发,新井投产少、措施频次高、注水注气效果变差等矛盾凸显。对此,该厂坚信:潜力就蕴藏在复杂之中,眼前的劣势可能就是未来的优势。今年以来,该厂上下聚焦思维创新,挑战多个“不可能”。 开发难题: 新井少,措施难,遏制递减难 思维创新: 改变地震弱反射井不具备储层改造潜力的传统认识 “劣势向优势转换,往往在一念之间,其中的关键在于深化认识。”该厂开发研究所副所长蒋林感慨。 这样的体会,在与碳酸盐岩油气田打交道的过程中,蒋林遇到不止一次。但今年储层改造的绝地逢生,他体会尤为深刻。 碳酸盐岩油气田的递减有多快?以托甫台区块为例,油井递减率最高达40%,起初自喷日产上百吨,但胜利的喜悦还未消退,日产量就已回落到几十吨,甚至归零。 遏制递减的手段有很多,多打新井扩大产能是主要手段之一。但最近3年,该厂新井数量大幅减少,老井措施挖潜难上加难。 油藏开发如逆水行舟,不进则退。面对2019年126万吨的产量重任,不主动谋变,只会坐吃山空。 因此,该厂成立注水保障、注气保障、措施作业等10个专业攻关组,聚焦多个“不可能”,全力创新思维。 传统地质认识认为,塔河油田地震强反射的油井才是储层改造的潜力井,而地震弱反射井不具备储层改造的潜力。 “打破经验主义和惯性思维的禁锢,才能找到新的潜力点”。依据这一理念,技术人员对以往没有开展储层改造挖潜的地震弱反射井区进行再分析。 S109CH、TP189X两口低产低效井属于地震弱反射井,通过地质再认识,技术人员有了新发现:“虽然地震弱反射,但从油气充注的有利条件看,这两口井均有储层改造的潜力。” 随后,该厂对这两口井实施大规模压裂改造,均获得高产。这一成果拓展了地质技术人员的视野,明确了这样一种认识:在塔河油田主断裂带上,分布着大量的小缝洞群,虽然地震反射特征弱,但充注条件好,油气充满程度高,整体规模大,仍具有储层改造的潜力。 目前,该厂加大潜力排查力度,已筛选出5口地震弱反射井。 开发难题: 新井压力太高,注水就像用拳头击打钢板 思维创新: 研究形成差异化、定制化的高压注水方式 “注水是油田高效开发最经济的手段,但对于碳酸盐岩缝洞型油藏来说,注水就像在钢丝上行走,稍有不慎就会失去平衡。水注得好,会带来巨大的产量和效益;否则,也可能导致生产被动。”该厂副厂长、注水攻关组组长黎刚说。 与我国东部大多数油田地下油藏的连片性不同,塔河油田地下油藏以星罗棋布的缝洞形式离散分布,层层壁垒阻挡,注水堪称超级难题。 2019年,历经15年注水开发后,该厂注水工作遇到前所未有的瓶颈。 “一注水就起压,就像用拳头击打钢板,反弹力太强,注水根本无法进行。”新年伊始,在TH10276注水井现场,注水技术员张立明急得团团转。 新的“拦路虎”,阻挡了该厂今年注水增产28.5万吨目标的顺利实现。科研楼灯火通明,厂长任文博、总地质师刘培亮带领相关技术人员开展注水起压井原因分析和潜力摸排工作。 “容易注的区块、单元,在去年已基本全覆盖。新选的注水井地质条件更加复杂,压力高、起压快,单纯注水已无法达到水驱目的,改进注水方式迫在眉睫”。症结迅速找到。 该厂随即启动高压注水研究,形成差异化、定制化注水的技术思路。对于正常地层压力升高导致的高压,通过定量化注水增强注水效果;对于储层结构损伤导致的高压,通过酸化+注水改善通道提高注水效率;对于注水波及新增储量动用导致的高压,通过仿底水注水扩大波及体积;对于低压区向高压区注水导致的高压,通过量化压差持续注水构建油线连通;对于多轮次注水近井压力饱和导致的高压,通过仿压裂注水动用远端储集体;对于单元井间阻力大导致的高压,通过提高注入压力建立井间连通。 差异化、定制化注水方式,初步实现不同缝洞型储集体的配产配注,迅速将一些过去认为不可能注进水的低效区块转化为增储上产的有利阵地。 去年12月至今年2月,该厂累计实施高压注水25井次,有效率64%,累计增油1.6万吨,高压注水吨油成本降至76元。 开发难题: 增量注气,几乎找不到像样的潜力井 思维创新: 老注气井采用新注气方式,依然有很大增效空间 “增量注气选井阵地有限,几乎找不到像样的潜力井”。2019年注气工作一起步,就面临这样的尴尬。但全年注气105井次、增产20万吨的目标必须实现。 “增量注气潜力有限,但存量注气空间很大”。通过深入分析,技术人员发现新大陆:以往注气井虽然效果逐渐变差,但采用新的思维和注气方式,依然有很大的增效空间。 他们筛选出75个存量注气潜力单井,实施优化注气参数、扩大注气规模、复合注气等措施。 这种思维创新目前已经有了收获。TH10304是个典型水窜井组,经过多轮次注气效果变差,根本原因是注气波及体积小,驱油效率低。技术人员深化油藏地质认识,精细刻画出井间多条未动用流线,对该井组应用扩大规模注气+气水协同技术,该井组日产油能力由8吨升至35吨,低产变高产。 |





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