|
| 2019-05-16 来源:中国石化报 |
| 石化新闻 |
纵向层层分解任务抓落实,横向根据生产业务关联寻找突破口,针对重点难点问题成立14个公司级优化攻关组,持续完善优化增效管理机制,前4个月优化增效金额同比增28.1% 中国石化新闻网讯 记者龙泰良 张亚培报道:3月以来,根据市场对三元共聚和PPB-MT25-S系列产品需求量大、产品效益较好的情况,茂名石化优化排产,全力增产这两类产品,4月产品产量分别突破3700吨、1300吨,创历史新高,效益可观。 今年以来,茂名石化深入贯彻落实集团公司工作会议精神,以市场为导向、以存量资产效益最大化为目标,进一步完善优化增效管理机制,形成全员参与、全流程滚动优化的立体优化格局。1~4月,把握市场行情增产价高利厚炼油产品增效超亿元,成功开发3个炼油新产品、3个化工新产品,优化增效金额同比增28.1%。 他们在纵向的公司、分部到车间、班组四大层级,层层分解任务抓落实;在横向的各分部、专业、车间、装置、班组之间,根据生产业务关联寻找突破口,全力开创联合推进的全覆盖立体优化局面。 茂名石化广泛发动各层级骨干,明确314个优化项目,制定具体工作方案,针对增效的重点难点问题成立14个公司级优化攻关组,从月督办提升为每周督办,公司党政领导每周主持召开优化创效例会,研讨重点项目,协调解决优化过程中遇到的难题。 炼油分部每天早晚召开优化会,每周召开专题会,每月评选创效之星。联合六车间开展“今天我节能了吗”活动,在分部节能专项竞赛中名列前茅。 铁运分部参照安全联系点工作机制,将各科室、车间领导、专业人员挂靠到班组,作为优化指导员,督促指导班组开展优化工作。 在完善优化增效管理机制的基础上,茂名石化全面推进全流程滚动优化和日优化、日平衡工作,狠抓原料采购、生产过程、产品结构与物流的全流程优化,全力增创最大效益。 他们积极通过优化原料采购,降低生产成本。前4个月,茂名石化采购的原油在比集团平均API高2.93、硫含量低0.05%、酸值低0.12毫克氢氧化钾/克的情况下,采购价格依然低于集团公司平均值。 他们认真做细生产运行这个中间环节,通过强化管理、精细操作,进一步优化经济技术指标,力争每一道工序都创造最大效益。开展提高5号常减压预处理单元处理量爬坡试验,积极组织开展制约做大加工量的瓶颈问题攻关,先后处理问题10余项;在两台裂解炉同时切出检修的情况下,对两套裂解装置的富乙烯气和富乙烷气进行优化分配,对9台裂解炉逐一优化调整,提高1号裂解装置的裂解炉负荷,各乙烯跑损点的损失也调整到历史较好水平。1~4月,原油加工量创历史新高,乙烯产量基本达到同期最好水平。 茂名石化还全力调动员工的积极性、创造性,拓宽思路,抓住突破口,大抓开源节流工作。1~4月,降本减费完成全年目标任务的35.67%,比目标进度多完成2.33个百分点。 1月,由于炼油3号CFB锅炉检修,蒸汽缺口较大,加上1号重整和芳烃抽提开工之后,面临全厂蒸汽不足的局面。炼油分部联合热电分部狠抓区域热联合优化,充分合理利用炼油区域内的蒸汽资源。与优化前相比,全厂每小时节约蒸汽120吨,每月增效逾千万元。 3月柴油生产配置计划低,炼油分部组织专题研究,在完成公司柴油生产任务的前提下,优化2套柴油加氢运行模式,3号柴油加氢装置满负荷生产,蜡油加氢阶段性切换加工柴油,4号柴油加氢装置停工待料,月节约费用104万元。 供应中心对采购金额大于100万元的项目全部纳入优化管理,认真做好商情跟踪和价格分析,最大限度降低采购价格。1~4月,采购资金节约率9.14%,同比提高2.43个百分点。 |










京公网安备 11010502033542号