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| 2019-11-13 | 来源: 中国石化新闻网 |
| 石化新闻 |
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中国石化新闻网讯 不久前,周亮总结出的“高压闪蒸罐D301假料位处理方法”被天津石化评为年度十大优秀操作法之一。该操作法可有效防止压缩机入口压力错误报警引起联锁停机,初步估算,每年可为企业降本增效20多万元。 周亮今年28岁,是天津石化聚丙烯车间工艺三班内操。两年前的一个夜班,他碰到了聚丙烯装置高压闪蒸罐D301液位假报警。高压闪蒸罐负责高压条件下分离聚丙烯和丙烯,如果不及时处理,会引起连锁停机。 按正常操作他立即开大出料阀。然而,开大阀门后,下游压力值突然增加,无法消化增多的物料。原来报警是假的,周亮懊恼不已。 他决定找出错误报警原因。原来,聚丙烯装置已投用23年,核料位计测量准确度下降,出现错误报警。操作人员在无法直观判断真假报警的情况下,按常规操作进行处理,不仅浪费物料,而且会带来安全隐患。 他立即寻找解决办法。核料位计无法更换,如果找到阀门固定开度值,就能确保压力稳定,进而确定料位计真实值,判断报警真假。“事实证明,我把问题想得太简单了,连续生产情况下,上游装置负荷是波动的,阀门开度不可能固定。”周亮说。 但他毫不气馁,继续寻找解决办法,最终将目标锁定在了出料阀门开度范围上。当班期间,他有意识地控制阀门开度,寻找合适的阀门开度范围。然而,生产系统是一个复杂的整体,牵一发而动全身,他每次尝试寻找合适阀门开度范围时,都会引起上游旋风分离器电流变化。 在确保安全的前提下,他和班长一起监测装置运行情况,最终找出了不同牌号产品控制阀门开度的相应范围,摸索出“三步法”判断真假报警。在不能确定高压闪蒸罐D301报警真假时,首先控制阀门开度并间断活动下料阀,然后通过观察下游装置压力变化判断料位真实状况,最后通过旋风分离器电流强度、罐顶部丙烯流量和压力、下游低压闪蒸罐系统压力、气相反应器压力等数据进行综合评价,完成对异常情况的处理。 (张辉 蔡蕾蕾)
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