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2019-12-20 | 来源: 中国石化新闻网 |
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冬日的苍溪,山野宁静,薄雾蒙蒙。 沿着蜿蜒的山路驾车个把小时,记者来到位于四川省苍溪县的元坝205集气站。该站采气工罗琳琳介绍,元坝205井是元坝气田的功勋井,一直保持着高负荷稳产的状态。自投产以来,截至12月20日,累计产气超10亿立方米,成为元坝气田首口超过10亿立方米的气井。 5年来,西南油气分公司持续加强动态跟踪分析、优化配产,对气井实施“四精”管理,实现年产量稳步递增;同时大力挖潜未动用天然气富集区,科学部署新井,持续提高储量动用程度,充分发挥元坝气田这块气藏宝地的价值,天然气产量实现逐年递增。截至12月17日,元坝气田今年生产天然气39亿立方米,同比增加5.7%,目前开井的气井单井平均日产气量优于方案设计指标,在行业内位于较高水平。 因井制宜、分类施策,大力推行“四精”管理 井井不同,各有“脾性”。在元坝气田长期的开发过程中,西南油气分公司因井制宜、分类施策,总结出一套精心呵护高产井、精细管理异常井、精致调控产水气井、精准挖潜低效井的“四精”管理方法,优化调整配产,确保不同礁体均衡开采、整体最优。 他们通过定期维护、加强巡检、优化配产等措施,精心呵护高产井,确保其持续健康生产。元坝205井是一口高产井。元坝气田采气二厂根据其优越的地质条件,将其配产从前期50万立方米调整为上限65万立方米,着力提高单井产量。同时,每4~6小时集中巡检,每月进行大型维保,每季度井况分析及对策实施,确保气井健康生产。 对于异常井,他们则精细分析其产生异常的原因,并针对性地制定措施,尽最大努力将异常现象数量降到最低。元坝27-3H井地层极易产出有机质沥青和无机质岩屑,出现井筒堵塞。他们实施大排量前置液、小排量酸液浸泡等措施,成功恢复产能50万立方米/天,解堵有效期延长至3月以上。 对于产水井,他们通过精致调控运行,不断摸索调整,找到确保压力、产量和气水比稳定的运行参数。元坝10-2H井位于1号礁带,测井解释底部含有大型水体,为水淹风险井。他们每年开展试井作业,加密取样管理,精致调控生产压差和配产,该井水气比由投产初期的8立方米/万立方米下降到5立方米/万立方米,确保了持续稳产。 对于低效井,则积极通过间歇生产、泡排等挖潜增产措施多种措施进行精准挖潜。元坝102-C1井位于礁滩叠合区,2015年12月12日投产后,油压快速下降,为典型的低效井。他们采用间歇生产方式,保持气井活力,延长生命周期。 深挖潜力、部署新井,助力产能有序接替 “上产容易稳产难,长期持续稳产更是难上加难。”西南油气分公司勘探开发研究院高级专家刘成川介绍,“因此,必须加大研究力度,发现规模优质储量,实现产能有序接替。” 西南油气分公司进一步加强元坝气田多层系的油气地质条件、物探处理解释、未动用储量研究和评价部署工作,努力实现元坝气田的立体开发。 他们持续深化元坝地区的油气成藏认识,提出有利区带的新认识。加强地震资料目标处理解释工作,精细落实构造和地震相特征,为开发目标优选提供基础。海相含硫气与陆相致密气并重,加强储层预测、储量评价及部署工作,寻找油气发现新目标。“元坝气田就像一幢高楼,只要认真找,很多楼层都会有新发现。”刘成川说。 2019年,元坝气田新增探明储量约408亿立方米。至此,元坝气田三级储量(探明储量、预测储量、控制储量)已有1.1万亿立方米。 西南油气分公司在元坝地区审慎细致研究,加大储量评价力度,不断落实商业可动用储量,有序部署新井,确保精准中靶、获得高产,以弥补自然递减带来的产量损失。 “科学部署新井,就必须找到气藏的甜点区。”西南油气分公司油气开发管理部副主任叶泰然介绍,“为提高产能及储量动用程度,往往采用斜井穿多层、水平井穿多礁实施,进行水平井钻井时,钻头先从地表垂直向下钻,找到甜点区着陆后,转个弯,再沿甜点区水平穿行一千米左右,大大扩展采气面,这好比我们玩的‘贪吃蛇’游戏。” 2018年底针对元坝长兴气藏礁滩叠合区东南部,西南油气分公司部署实施了开发调整井元坝104-1H。在钻井施工中,他们加强组织管理,积极开展技术攻关,实现10个月完钻目标。该井进入目的层后,精细开展过程跟踪,三次调整钻井轨迹,保障钻头在垂厚仅10余米优质薄储层中穿行,实现水平段气层钻遇率85.7%。今年12月13日,该井获得日产天然气61.2万立方米。 此外,他们还部署了两口超深开发井,其中一口正在钻进,已钻至井深4087米,另一口已完成钻前施工,近期即将开钻。 强化运维、做好“三防”,确保井站生产平稳 “高含硫气田较其他气田更容易产生腐蚀、堵塞和泄露的风险。这些问题一旦出现,我们就不得不停止生产。因此,认真开展运维工作、全力防腐防堵防漏,确保天然气严密性输送、生产设施正常稳定运行,是稳产的重要前提。”西南油气分公司采气二厂厂长孙天礼分享稳产心得。 在防腐方面,西南油气分公司根据腐蚀监测系统、无损检测结果及运行情况,优化调整缓蚀剂连续加注量及批处理周期,确保地面集输系统在线腐蚀监测整体平均腐蚀速率小于0.076毫米/年。 他们在元坝104单井站内酸气管道、污水管道上安装腐蚀挂片、腐蚀探针,实现在线腐蚀监测,同时定期对所有重点腐蚀风险部位进行壁厚检测。他们及时发现火炬分液罐排污管道发生腐蚀,立即着手将管道更换为抗硫性能更好的管材,管道更换后未见明显腐蚀。 防堵方面,为避免气田发生水合物、单质硫等堵塞,他们在酸气管道采用“三级节流、两级加热”工艺,联锁仪表采用电伴热方式,形成开井前井筒加注甲醇、开井初期流程甲醇连续加注、井口及流程加热保温等堵塞预防技术。 元坝103H井投产初期井筒出现水合物堵塞,他们采用连续油管解堵技术成功解堵,后期摸索出在开井前井筒加注甲醇、开井初期流程甲醇连续加注技术,有效避免了后期气井井筒水合物堵塞,实现井筒水合物堵塞零井次。 防漏方面,他们严格执行巡检验漏制度,及时发现泄漏隐患,推行泄漏挂牌管理,对前期泄漏点进行重点监控,并举一反三、大力排查消除同类泄漏点。 元坝YB28井出站管道曾出现600LB仪表阀垫片材质不符要求发生泄漏的问题,他们在及时堵漏修缮后,对气田同类型仪表阀垫片进行普查,排查相关问题并完成整改,有效避免同类故障再次出现。 (李晓君 袁鹏 张勇林 郭望) |