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2021-04-30 | 来源: 中国石化新闻网 |
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石化新闻![]() |
高辉,齐鲁分公司烯烃厂生产技术科主任师。多年来,高辉围绕石化装置运行效益最大化目标,深度发掘信息化应用潜力,被誉为挖掘数据金矿提升效益的女专家。多项成果获评中国石化管理现代化创新成果二等奖、齐鲁石化科技进步一等奖,先后荣获齐鲁石化公司劳动模范、中国石化集团公司技术能手、山东省三八红旗手、全国三八红旗手等荣誉称号。 数据化支撑生产决策 为了保证计划排产更符合装置实际,高辉建立裂解炉原料需求模型,将裂解炉运行安排与SPYRO测算结果相结合,增加了计划排产对装置设备运行的适应性和灵活性,有助于装置指标效益最大化决策。 她将统计思维进行函数逻辑化设计,对500多采集数据进行关联计算,实现全厂统计自动平衡,拓展乙烯SPYRO软件单程优化为全流程模拟测算,自行推导出裂解炉循环转换计算公式,让多层迭代循环计算实现单元格统一配置,并将测算数据植入MES(生产执行系统)系统,为装置运行优化决策提供技术支撑。 2020年石脑油价格出现断崖式下跌,高辉运用裂解多方案运行优化测算模型,自动计算不同运行方案下装置边际效益变化,及时优化乙烯 装置原料结构、调整裂解炉运行模式,仅3个月即实现增效3500万元。 在高辉的努力下,目前烯烃厂每周对乙烯装置5种炉型十余种原料进行模拟计算,累计每月提供测算结果100余组为公司计划处、财务处进行工艺优化、原料优化、经济效益决策提供数据支持,同时辅助公司物资装备部作为外购原料定价参考。 立体化监控生产指标 高辉借助日优化平台的技术力量,针对乙烯装置重要耗能大户裂解炉信息管理散乱问题,以实时数据库为基础,通过EXCEL函数的二次加工设计,实现了15台裂解炉炉水水质控制合格率的自动判定,合格率指标的实时展示,横向展示每一台裂解炉的pH值及电导率的合格率,以及总合格率,纵向展示所有裂解炉的pH值及电导率的控制水平,通过最大值、最小值、级差等指标结果,快速锁定水质管理较差裂解炉,以及控制较差的指标结果,为装置提升水质管控提供方向。 她自主设计乙烯装置裂解炉管理系统,通过函数组态,实现15台裂解炉运行周期、关键参数、绩效参数、能源消耗、环保监控指标同维度立体化管理。 通过裂解炉水质控制水平自动判定,炉水不合格率由37.6%降至10%,2019年因废热锅炉泄漏导致非计划停炉同比减少2台次,节约直接修理费用310万元;通过指标优化控制,2020年裂解炉热备时间较标准时间减少151个小时,创效600万元。 智能化集成生产管理 高辉以其多年的SPYRO优化测算、计划管理工作经验为基础,利用RTO项目购置的专用在线分析、优化软件,结合裂解炉运行方案,创建一套智能排产系统,将乙烯装置调度作业计划的编制和测算与乙烯装置在线优化(RTO)全面贯通,实现月、日、实时优化的贯通及逐层分解、执行。 她设计了裂解炉周期运行报表的实时展示,裂解炉热备时间的自动计算,并依据乙烯绩效评价的要求,编制裂解炉汇总表,全面展示15台裂解炉炉型、运行周期、运行状态、绩效参数、能源消耗、环保监控指标、炉水指标等结果,为裂解炉进行全方位画像展示。她将MES系统中操作、调度、统计、优化四层次数据进行集成,数据以点到面直观对比,提高了数据差异分析效率。 实现MES罐检尺自动采集计算,储罐收拔存偏差率显著提升,至2020年底,偏差率较2019年8月之前提升31.53%,为管理决策提供高质量盘点信息。对乙烯装置323台设备的能耗数据进行整合,建立乙烯装置能耗模型,优化蒸汽和电混合动力设备运行方案,创效1277万元。 |