中国石化新闻网欢迎您!
当前位置:首页 > 文化 · 生活

简建超 以动态优化助推企业“双效”领跑

深耕动态优化15年,简建超率领团队向高处攀、往深里钻,持续创新生产要素配置,累计优化项目932个,创效7.6亿元,助力企业连续12年位居全国原油加工行业“能效领跑者标杆企业”首位,原油加工效益持续领先。

来源:中国石化报 时间:2025-04-27 08:02

张松才 孟召荷 郭伟东 刘 强

四月的胶州湾春风拂面,简建超每天雷打不动地在厂区巡检两万步。这位42岁的炼油工艺专家花了两个月的时间把全厂58座高塔察看一遍,只为多获取一些提效“金点子”。

简建超的办公电脑里有一个120万字的优化案例文档,密密麻麻记录着他15年来的创新足迹。这位西安交大毕业的高材生,从2005年入职青岛炼化起,就把“动态优化”四个字刻进了职业生涯。2010年担任生产优化团队负责人后,他带着18人的队伍在装置操作、节能降碳等领域持续攻关,让传统炼化工艺焕发新活力。

常减压装置是炼厂的“龙头”,每小时需要消耗大量蒸汽。简建超发现,装置自产的9吨蒸汽不够用,还需要额外补充3吨。2022年秋天,他带着团队连续两周泡在现场,采集了2.2万个运行参数,建模、测算、模拟操作127次,常常忙到凌晨两三点。两个月下来,他的体重掉了8公斤,却找到了破解之道。

“把柴油原料出装置温度调低10摄氏度!”这个看似细微的调整,让常减压装置每小时多产4吨蒸汽,不仅实现自给自足,还能支援其他装置。仅此一项,每天就节省成本1.15万元。工友们笑着把这套装置改称为“常增效”。

在简建超看来,一个人的本事再大,也比不上团队的力量。他把自己的“独门秘籍”编成教材,带着新入职的大学毕业生练软件操作,周末的文体活动室常常变成“优化沙龙”。如今,青岛炼化每套装置都有能熟练使用3种优化软件的工程师,炼油三部的刘春柳就通过优化重整装置操作,一年省下300多万元。

15年磨一剑,在简建超他们不懈努力下,青岛炼化建立起覆盖全厂22套生产装置的炼油全流程数字模型,蒸汽系统平衡得到显著优化,装置之间余热直供料率提高6%,连续12年位居全国原油加工行业“能效领跑者标杆企业”首位,原油加工效益持续领先,实现“双效”领跑。

932个优化项目、7.6亿元效益、86万吨碳减排,这些数字背后,是无数个与数据为伴的深夜,是爬塔罐留下的汗渍,更是端牢能源饭碗的坚实底气。

“现在全球炼油产能过剩,就像在红海里行船。”简建超抚摸着操作台说,“但我们有动态优化这把桨,能在大风大浪里闯出新航路。”

( 责任编辑:刘小溪 )