来源:中国石化报 时间:2026-06-03 07:45
李 舒 林秋艳
“瞧,改成直插式以后,稳当多了!再也不怕干着活儿突然断电了。”5月30日,在南京工程公司安装分公司生产基地,钳工张志明指着改造一新的组合焊机接线装置,眉宇间难掩欣喜之情。
该台组合焊机因经常要调配到各个项目使用,设备回收时,下方的插头总有损坏。更换时,得重新购买绝缘板、铜排、插头等多个配件,成本不菲,且新换的配件往往用不长久,一个项目下来又得换。一套焊机有12个接线口,只要一个出问题,整套设备就会自动断电,这一度成为生产基地班组成员们的烦心事。
“问题不解决,成本下不来,效率上不去。这个硬骨头必须尽快啃下来!”作为降本增效党员责任区的一员,张志明拉着电工涂文兵和几名骨干,围着老旧的焊机琢磨起来。
“我有个想法。”张志明指着接线口,“把原来向下垂接的插口改成水平直插式,这样线缆不受自重拉扯,接口肯定更牢靠。”
“线路也可以优化一下,让每个接口独立走线。”涂文兵接过话头,“这样就算坏一个,也不影响整套设备。”
“接头里的铜接板换成钢板,更耐磨。”大家你一言我一语,改造方案很快成型。
方案有了,大家立即分工行动。有人找来废旧的钢材打磨裁剪,有人重新排布内部线路,还有人负责精准安装固定……现场忙活儿一阵,首台直插式组合焊机改造完成。
经过实际应用检验,改造的设备使用寿命明显延长,单台设备耗材减少三成以上,累计节约费用近3000元。
“这些让人头疼的小毛病,动动脑就成了降本增效的突破口。”张志明介绍,如今,定期给设备体检、针对问题进行小改小革,已成为生产基地常态。