来源:中国石化报 时间:2026-06-12 07:45
张 婷
“把精制系统吸附塔由并联改为串联,运行效果特别理想。”近日,沧州炼化炼油三部工艺技术员周尚江对照操作记录欣喜地说。流程调整后,丙烯原料各项指标始终稳定达标,催化剂加注量也明显减少。
此前,聚丙烯装置精制系统两台吸附塔长期采用并联运行模式。受原料工况影响,装置净化效果达不到预期,催化剂消耗持续攀升,给平稳生产带来不小困扰。
“并联运行模式下,新旧吸附剂同步作业,不少吸附性能还未充分利用就被迫更换,既增加了耗材成本,也不利于装置稳定运行。”看着运行数据,周尚江心里十分焦急。为此,炼油三部组建专项攻关小组,反复梳理流程、测算参数,全力突破生产瓶颈。
经过多方论证,团队确定将两台吸附塔调整为串联运行。大家扎根现场逐项优化管线与操作流程,顺利完成工艺改造。在此基础上,班组配套推行旧剂前置、新剂后置的管理方式:先用剩余效能尚可的旧吸附剂完成初步净化,再依靠新吸附剂开展深度处理,确保原料各项指标严格控制在合格区间。
如今这套新工艺已平稳运行一段时间,曾经困扰班组的难题迎刃而解。净化效率提上来了,药剂使用寿命也大幅延长,大家靠着巧改流程、精细管控,用小小工艺优化,啃下了生产降本的硬骨头。