|
2019-06-26 来源:中国石化报 |
![]() |
![]() |
石化新闻![]() |
中国石化新闻网讯 记者常换芳报道:今年前5个月,集团公司首个矿权流转区块鄂南旬邑—宜君区块超产757吨,降本增效100余万元。今年3月,在集团公司144个油田区块中,该区块有5项指标名列前茅,被评为高效开发区块。 2017年10月,集团公司实施难动用储量矿权区块流转改革,将鄂南旬邑—宜君区块从华北油气分公司流转到河南油田。一年多来,河南油田充分发挥集团公司政策优势,创新油公司管理模式,不断强化市场化运作、低成本生产,积极探索流转区块高效开发之路。 区块流转之初,集团公司明确要求必须按油公司模式建设和运作,创新生产运行和经营管理模式。经过摸索,河南油田赋予该区块生产组织、定岗定编、成本投向、薪酬分配、投资决策、选择队伍、限额采购、原油销售8项自主经营权利,让区块管理主体可以充分依据市场和油价波动,确定生产和作业等运行方案。与此同时,对该区块全面实施独立核算、实行负责人任期目标责任制,着重考核利润指标,相关管理和约束性指标及可持续发展指标根据各部门要求,考核兑现,较好发挥了考核指挥棒的作用。 他们努力把低成本理念贯穿生产管理全过程。按照社会化管理、市场化运行方式实行业务外包,全面开放工程技术服务、生产运行、试油作业、地面工程、水电信息、后勤服务市场,并引入竞争机制,系统内外队伍在同一平台、用同一标准公平竞争。利用市场定价机制,通过多方询价、多次审核、多轮谈判,大幅降低单井检泵作业费用,从源头降低运行成本。 在生产运行上,他们针对生产区分散、邻近井台平均距离1.5千米以上的实际,建立单人单台、一人多台、多人多台等值守模式,19个值守点负责51个井台,减少用工11人。 流转区块属于低孔低渗、低压低温油藏,渗流能力差,地层能量不足,单井产量低、递减快。油井复产两个月后,产能递减率达44.6%。河南油田坚持低成本理念,实施一井一策,提升单井产量;优化油井间开方式,降低用电成本;优化集输方式,降低转运费用;优化脱水方式,降低脱水成本。 成本越高的环节,控制越严。原油脱水费用是生产成本大头,尤其高含水井温油脱水效果差、时间长、成本高。河南油田研究发现洗衣粉可以增强脱水效果,便用“洗衣粉+破乳剂”的低成本配方,提高脱水效率,降低脱水药剂费用,平均单罐脱水时间缩短3~4天。 由于油井位处山梁,原油要运到销售井台集中脱水后再销售。运来后,销售井台需要对所有来液进行加热,原油脱出的污水还需要污水罐存放,然后进行后期转液,增加了周转费用。河南油田建立多个温油脱水销售点,转液费用明显降低。 他们还制定奖惩办法,产油多、成本降得多,奖励就多,激励员工精细管理、降本增效。近期在WB2P33井台值守的单朝玺先后值守过3个井台,他按照油井来液含水多少,安排原油脱水顺序,加快脱水速度,节省脱水电费,值守第一个月就销售23罐油。 鄂南旬邑—宜君区块地处陕西宜君县偏僻山区,生产现场和生活基地方圆15公里内没有集市和商场,甚至连住户都很少。再加上工作要求高、任务重,干部员工思想压力较大。河南油田积极探索党建与生产经营融合新模式,发挥党建凝聚人心的优势。每天的生产晨会,除了安排当天重点生产工作,还进行思想动员,鼓舞士气。晚上召开工作总结会,讨论当天遇到的问题,汇报员工思想状况,提出解决措施。
|