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2020-03-20 来源:中国石化新闻网 |
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中国石化新闻网讯 近日,安庆石化通过优化调整,成功将乙苯富丙烯干气引进裂解装置,回收其中的乙烯、丙烯和液化气组分。经综合测算,该项举措可使炼油、化工装置每月合计增加效益100万元。 2月上旬,安庆石化根据市场情况调整产品结构,将一套催化裂化装置停工。按原来的工艺情况,在一套催化裂化停运后,丙烯含量高达50%的乙苯富丙烯干气只能改放低压瓦斯系统,作为燃料烧掉。 由于丙烯是口罩的生产原料之一,当前市场上的丙烯价格上涨,资源弥足珍贵,而安庆石化因丙烯腈装置生产需要,每天需要外购丙烯约400吨,保持两套丙烯腈装置极低负荷生产,向市场供应丙烯腈产品。 一边是富含丙烯的干气被作为低价值的燃料烧掉,一边是“饿肚子”的装置,面对这种反差,安庆石化生产技术人员双措并举,一方面抓紧在现有流程基础上加强操作调整,尽可能地多回收丙烯。他们协调指导各装置努力减少瓦斯排放,梳理干气液化气系统各塔罐顶部放空阀盲板加装情况减少泄露,严格控制裂解和三催化装置干气碳三以上组分含量在1%附近,回收其中的丙烯,同时进一步优化Ⅱ、Ⅲ气分装置的操作,提高丙烯回收率;另一方面,他们深入研究流程,寻找最佳的优化措施。 功夫不负有心人,经过一番工艺和流程上的分析,他们创造性地提出了“通过一套常减压初顶气线从一套催化倒引”的合理化建议。经流程调整和优化落实后,3月6日,富丙烯干气被成功引进催化裂解装置加工。 (杨旦) |