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2020-11-13 来源:中国石化新闻网 |
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中国石化新闻网讯 1-10月,湖北化肥公司抢抓液氨市场持续向好机遇,深挖老装置潜力,较计划增产液氨1.68万吨,可用于生产复合肥2.86万吨,带来显著经济效益的同时,助力湖北农业生产。 湖北化肥合成氨装置于1979年投产,利用上游煤气化装置有效原料气生产液氨,广泛应用于尿素、复合肥和其他化学肥料生产。公司坚持以效益为目标,以市场为导向,持续开展攻坚创效行动,通过深入开展技术攻关等超常规举措,着力提高合成氨装置负荷率、平稳率,全力以赴增产创效,将疫情影响降到最低,推动生产经营上台阶。 公司成立攻关团队,深入开展煤气化运行攻关,增加有效原料气产量,从源头提高液氨负荷做大总量。他们紧盯生产重点和关键环节, 制定多项优化措施,编制气化炉热区上移专用操作法,指导工艺操作,控制气化炉上部温度、渣屏换热正常波动,并通过优化原料煤结构调整混配比例、强化反吹气压缩机特护等措施,消除粗合成气中氮气含量高、气化炉环形空间温度异常等“拦路虎”,持续优化气化炉工况,提高有效气负荷,液氨日产量不断刷新纪录创新高。前十月,液氨产量同比增加46%。 他们结合工况变化,小幅微调氢氮比,确保合成塔反应充分,液氨转化率最高;提高合成塔催化剂床层热点温度约5摄氏度,提高氨净值0.1%,持续优化系统操作,助力高产增收。 为提高装置平稳率,公司结合每日专业检查、每周机电仪管操五方联检和每月工艺指标合格率抽查,严控合成氨装置关键指标和工艺参数,在正常范围内波动。坚持每天召开下班放心会,对重点难点堵点问题责任到人、管控到位,形成攻坚合力;深入开展“查隐患、找缺陷、避免事故”活动和专项排查,及时将“低老坏”和跑冒滴漏录入设备管理系统,形成闭环管理,消除隐患事不过夜,确保装置高负荷稳定运行。 (张爱红) |